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电机与拖动实习心得(2)

时间: 戚苗998 分享

电机与拖动实习心得

  电机与拖动实习心得篇4

  实训目的:通过电机与拖动的实训,能进一步掌握常用电工工具的使用,识别低压电器及电工材料,安装简单的电气线路,并了解电机拖动的工作原理。

  实训内容:认识各种电工工具及使用方法,依照断电延时带直流能耗制动的Y-△启动的控制电路的原理图,连接线路

  实训工具:热继电器、交流接触器、时间继电器、保险丝、空气开关、按钮、波浪钳、十字螺丝刀等

  实训过程:1、了解电工工具的使用方法及各电器的一些基本结构,如交流接触器有常开界面与常闭结口等,按钮有红绿黑三种颜色,每一种有分常开与常闭两种按钮

  2、初步了解断电延时带直流能耗制动的Y-△启动的控制电路的工作原理

  3、依照电路图一条线一条线开始接,以线路构成闭合回路来接电路,防止出现错误

  4遇到的状况:⑴在接线过程中忘记用两种不同颜色的接电路图,以便把主线路与控制线路区分开来,便于出现错误时检查

  ⑵在接线完后,开启电源开关时,电动机便开始运作。这是明显的错误,但由于线路多且导线颜色单一,检查不出问题的所在

  ⑶在检查不出问题后,把导线拆卸下来,按电路图重新接上去,在此过程中终于发现原来把控制电路中的两条线一起接在同一个交流接触器的常开接触点

  实训感想:一周忙碌的“电力拖动”实训终于完成了,此刻的我有很多的感慨想说!

  首先,我怀着真诚的心要感谢一个人,我的老师——朱老师。我感谢他给我的帮助,因为是她给予的无私帮助才让我的实训得以顺利完成,我感谢她每天不厌其烦的给我们测量电路板和讲解错误 !在此我也要感谢学校给我们机会实训!通过这周的实训我学会了很多知识,以前一直处于理论状态的知识得以实实在在的运用,这让我的理论知识得以真真的融会贯通运用熟练!在老师的严格要求之下,我对电路的走线进行了几次修改,这对我的电路安装能力有很大的提高。因为对照着图纸进行安装,我的识图能力有了很大的提高。通过这次实训我对电气元件的认知能力有了很大的提高,知道了一个很重要的知识,那就是:要想懂得电路的安装和维修就首先要熟悉各种电器元件的识别和功能。通过和老师的交流,他分享了他的工作经验,我知道了:作为一个合格的机电人才,在日后接触机械电气元件时,首先应有一种要弄懂这个元件的每一个零件的欲望,因为无论这个零件是什么,只要它存在就证明它是有作用的。

  作为我们班的纪律班长,这周的实训课上我负责班上的学生的出勤情况,辅助老师、辅导员、对学生进行管理。为了更好的服务同学,每天我都来的很早,几乎最后一个离开教室,因此牺牲了很多个人时间,但我认为值得!因为我帮助了老师,辅导员,和我班的同学!

  最后我还要感谢那些与我一起忙碌的同学们和我的组员,是你们的帮助才让我得以顺利的完成实训实验。

  电机与拖动实习心得篇5

  一 、 三相异步电动机介绍

  作电动机运行的三相异步电机。 三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的 转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互 作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运 行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式 和绕线式两种。 笼式转子的异步电动机结构简单、 运行可靠、 重量轻、 价格便宜, 得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。 绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设 置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器 连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。

  二 、 三相异步电动机原理

  当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时, 就产生了一个以同步转速 n1 沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以 n1 转 速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应 电动势(感应电动势的方向用右手定则判定) 。由于导子导体两端被短路环短接, 在感应电动势的作用下, 转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电 流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判 定) 。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。 通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各 相差 120 度电角度) ,通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁 场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路) ,载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力, 从而在电机转轴上形成电磁 转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

  三、 三相异步电动机的维修

  用三相异步鼠笼式电动机为例:其电动机的参数如下

  型号:JO3 -90-s2;功率为 2.2 千瓦,铁心长 135mm,气隙 0.3mm,每槽线数 60 根,线直

  径 0.62mm,绕组为单层链式,电压为 380v,额定电流为 4.85A,设计为 24 槽 2 极电机,轻 速 2880 转/分、频率 50HZ、温度 75 度、重量 23 公斤、Y 型接法.。

  其绕组展开图如下:

  一、拆卸电机

  拆除原有线圈的方法: 可用通电加热法②烘箱加热③木炭加热④煤气、喷灯等⑤溶液法

  对于小功率的电机所用的溶液为: 丙酮 25% 酒

  精 20% 苯 55% 把定子泡在其中;

  对于大功率的电机则要刷溶液,配置方法: 丙酮 50% 甲苯 45% 石蜡 5% 先将石蜡熔化之后,去热源,加入

  甲苯,再加入丙酮,搅拌之后,即可使用。在刷时,用毛刷将溶剂刷于电动 机两边的端部和槽,后再将电动机盖好,防止溶剂挥发太快,一、二个小时 后即可拆除。 二、更换定子绕组及拆装注意事项 异步电动机的损坏,绝大多数为定子绕组绝缘烧毁,这时需要重新更换定子 绕组。三相电动机通常需要全部更换,单相电动机有时可更换部分线圈 1、拆除定子绕组之前,应先弄清线圈之间的连接关系,记清线圈连接头在电 机的哪一端,记下线圈的节距及线圈在两端伸出的长度。 2、拆线圈时要注意不要损伤定子铁芯,特别是槽口部分比较容易变形。 3、线圈全部拆卸后,应清理槽内残余绝缘物,以免重新下线时槽内空间不够 用。 4、如无修理手册可查,则应先测量导线的直径,并弄清每个线圈的匝数 5、用木板制作绕线模,木模尺寸一定要适当。可先用一根铜线在木模上绕成 一匝线圈, 然后将这匝线圈放在铁心槽中, 看它两端伸出的长度是否与原先前 相 符合,如相差较多,则必须修改木模尺寸。绕制的先前过小,下线将和困难;线 圈过大,不但浪费材料,而且会使端部漏磁增多,影响电机的性能。 6、绕线时使用绕线机,木模两侧要放挡板,螺帽要拧紧,以免绕线时打滑, 影响计数器的准确性。绕线过程应注意避免线的交叉,以减少下线时的困难

  7、嵌线 1)嵌线工具和辅助材料 嵌线工具一般有压线板、划线板、弯头长柄剪刀及木制或橡皮榔头,辅助材 料为绝缘等级等 2) 嵌线过程 按定子绕组展开图和电动机的引出线位置来确定引出线的槽号, 嵌线、 划线、 导线压实、层间绝缘、封槽口垫端部相间及端部包扎等 ① 线圈引出线及过线的处理:把线圈绕好的线圈因出线整直,套上相应的

  黄蜡管或塑料管 ② 将线圈的宽度稍微压缩一下,对极对数少的电动机,线圈的宽度要比电 动机的内孔稍微小一些,并且将线圈的直线部分捏扁,根据所需要是向左还是向 右捏扁 ③ 嵌线时要注意为了使绕组端部整齐,在嵌线时,在下完一个线圈节矩之

  前的各个线圈的上层边还不能下到槽内,应将所有未下到槽内的上层边吊起来, 将已下到槽内的线圈端部用榔头将它整形成喇叭口的形式 ④ 划线:当下层边下到槽内后,再将上层边呀槽口,理直导线将其捏扁,口:先将导线压实,再用铁板折合槽绝缘 垫好端部相间绝缘 包扎端部:需先将端部扎紧,使在浸漆处理之后就成为一个整体

  8、把所以线圈下完后,分清三

  相,进行接线, 9、对线圈端部进行整形,并插入相间绝缘。相间绝缘纸的形状和尺寸要通过 试插后进行修改,以保证各项线圈端部互不接触,又不影响端部的包扎。 10、用细绳包扎端部,包扎后在适当整形,使线圈端部不接触机座和端盖,又 不妨碍转子的放入 11、用摇表检查各项绕组对机壳及各项绕组之间的绝缘电阻 12、用万用表检查各相绕组的直流电阻是否基本相等。在有三相调压器的条件 下,应降压测三相电流,看是否平衡。 13、为了节省绝缘漆,单台修理一般不把定子浸在漆中,而是采用刷绝缘漆的 方法。 14、在刷漆之前要预热,刷漆后要烘干。小型电机可放在烘箱中加热,也可用 红外线灯加热

  四、三相异步电动机定子绕组故障的检修

  1、短路运行

  一、观察法 1.仔细观察,若有烧焦绝缘的地方,可能即为短路处。 2. 使电动机先空载运行 20 分钟(发现异常情况应立即停机), 然后拆除端盖, 用手摸线圈的末端,若某一部分线圈比邻近线圈温度高,则此线圈可能短路。 二、电桥法 用电桥分别测量各相绕组电阻,如果三相电阻相差 5%以上,则电阻小的一 相一般为短路相。

  三、电流检查法 分别测量三祖绕组的电流,若三相电流相差 5%以上,则电流大的—相一 般为短路相。 2、缺相运行 1. 故障现象 电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟 发热,并伴有烧焦味。 2. 检查结果 拆下电机端盖,可看到绕组端部有 1/3 或 2/3 的极相绕组或焦或变成深棕 色。 3. 故障原因及处理方法 (1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔 断。 (2)电动机供电回路三相熔丝规格不同,容量小的熔丝烧断。应根据电 动机功率大小,更换为规格相同的熔丝。 (3)电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头 接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头,使之接触良好。 (4)线路某相缺相。查出断线处,并连接牢固。 (5)电动机绕组连线间虚焊,导致接触不良。认真检查电动机绕组连接 线并焊牢。 3、过载运行 1. 故障现象

  电动机电流超过额定值;电动机温升超过额定温升。 2. 检查结果 电机三组绕组全部烧毁;轴承无润滑脂或砂架损坏;定、转子铁心相磨擦, 俗称扫膛。 3. 故障原因及处理方法 (1)负载过重时,要考虑适当减载或更换容量合适的电动机。 (2)电源电压过高或过低,需加装三相电源稳压补偿柜。 (3)电机长期严重受潮或有腐蚀性气体侵蚀,绝缘电阻下降。应根据具体 情况,进行大修或更换同容量、同规格的封闭电动机。 (4)轴承缺油

  、干磨或转子机械不同心,导致电动机转子扫膛,使电动机 电流超过额定值。 首先应认真检查轴承磨损情况, 若不合格需更换新轴承; 其次, 清洗轴承并注入适量润滑脂。然后检查电动机端盖,若端盖中心孔因磨损致使转 子不同心,应对端盖进行处理或更换。 (5)机构传动部分发生故障,致使电动机过载而烧坏电机绕组。检查机械 部分存在的故障,采取措施处理解决,使之转动灵活。 4、绕组接地 1. 故障现象 电机空载无法起动;电动机供电回路熔丝熔断或开关跳闸。 2. 检查结果 定子槽口绕组和铁心有烧伤痕迹,并有铜熔点;槽内绕组与铁心击穿;绕 组引出线外皮绝缘损坏。 3. 故障原因及处理方法

  (1)电动机在修复时,塞入竹楔不注意,使槽口绕组绝缘破坏;竹楔年久 老化,绝缘不良。应按电机下线工艺挑选优质竹楔,并做好绝缘处理。下线时注 意不要使竹楔划伤导线。 (2)对于长期受潮或在腐蚀性气体中工作的电动机,应更换为封闭型电动 机。 (3) 开启式电动机因金属或金属切屑进入电动机内使绕组绝缘破坏。 对此, 应在电机周围加设防护网或防护板。 (4)转子平衡块松动或脱落,刮破电动机绕组绝缘。应将平衡块重新调整 好方位并固定住,并处理好绕组破损处。 (5)对于无避雷器或避雷器失效的,应加设避雷器或重新校验避雷器。 5、绕组相间短路 1. 故障现象 电机无法起动;电机供电回路熔丝熔断或开关跳闸;电机绕组冒烟,有烧 焦味。 2. 检查结果 相间短路部位的多股导线烧断,其周围有铜熔点。 3. 故障原因及处理方法 (1)对于下线时导线表面绝缘划伤或绕组端部绝缘不好的电动机,应将烧 伤的导线挑开,清理后焊好,并包好绝缘压平,下入槽后刷上绝缘漆并烘干。若 无法修复时,应按原数据重绕。 (2)绕组间连线及引用线的套管必须与电动机绕组的绝缘等级相适 应,连线的绝缘套管应比焊点长 15~25mm。

  6、绕组匝间短路 1. 故障现象:电机在运转中冒烟,局部温升过高,并有烧焦味。 2. 检查结果:电动机三相电流不平衡;几匝或一个线圈变成裸线。 3. 故障原因及处理方法:(1)烧坏几匝或一个线圈时,若槽满率不高,可进行 穿绕修理。

  五、心得体会 这次的电机实习也就是拆装电机,在地下室进行的,是从理论中的电机 定子、转子、绕组…到真正电机的拆装过渡,是我们的又一次难忘的专业成长。 这次实习我们组是班里唯一一组同心式电机,其绕线方法,拆装过程与其 他组不同,给我们带来了很多困难,但是也是一种挑战。虽然最后并不完美但我 们学到了很多知识,又懂得了一些道理!

  在实习中每天都很累,尤其在给电机下线的时候特别难弄,有好几次特别 辛苦中午都没有回去,压线压的手都酸的,好不容易压好了下午老师一检查发现 压错了,又重新返工,想想都不甘心。但是结果告诉了我们不管干什么都要项老 师说的那样“ ‘三思而慎行’多思考而后细心办事”否则就会事半功倍,前功尽 弃。 最值得一提的还是在最后试车的时候。第一次试车并没有成功,发现机壳短 路,有两项不通电,但在检测时是通电的,经过老师的指导和反复分析是接线时 绝缘漆没有完全磨掉,导致接触不良。在二次试车失败后真的是垂头丧气,都想 放弃了,最后在老师同学的激励下,我们有细细的检查,接线……并没有抱希望 的最后一次试车成功了,很好的结束了实习! 这次实习让我们明白了不论做事做人都要三思而慎行, 当我们努力了但失败的时候其实成功只离我们一步之遥,所以不要轻易放弃!

  结论

  1、 从三相鼠笼异步电机出现的常见故障分:电气故障和机械故障两大类, 电气性故障主要包括定子绕组故障和转子导条故障。本文只分析定子绕组。 一般来说,定子绕组匝间、相间短路故障是最常见的和最危险的故障。这种 故障的最明显的标志是绕组出现局部过热, 相电流的对称性破坏等。 这些故障的 发生, 不仅导致电机损坏, 而且可能导致损坏生产线中的其他设备, 造成生产 损失。因此, 工业生产过程迫切需要开展对电机迅速有效的状态监测及故障诊 断,从而避免恶性事故和不必要的停机造成的经济损失。 2、定子绕组故障主要是主绝缘和匝间损坏以及线圈烧损。产生故障的原因 是外界因素,通风冷却不好等等。 3、产生故障的原因是外界因素,通风冷却不好、水蒸汽或油泄入点击内部, 甚至由于操作不当引起过电压或过电流,损坏绝缘等等。在电机的使用过程中只 要改善工作条件,保证操作正确,定子方面的故障是可以大大减少的。 定子绕组短路匝数较少时,对电动机的运行的影响很小,故障征兆表现不明 显。但是短路处温度较高,长期发展下去将引起周围绝缘破坏,导致更为严重的 匝间短路,甚至发生相间短路、单相对地短路、线圈和定子铁芯的烧损等严重的 故障。 4、 在理论的指导下,利用现在较为常用的三相异步鼠笼式电动机进行验证 理论,通过理论与实际相结合,使我对电动机有了更深刻的了解。

  再用划线板在线圈的两侧,将导线划到槽内。 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 导线压实:压实时不能用力过猛,要用木榔头轻敲 层间绝缘:层与层之间应加上层间绝缘 封槽


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