学习啦 > 论文大全 > 技术论文 > 燃机电厂技术论文

燃机电厂技术论文

时间: 家文952 分享

燃机电厂技术论文

  如果燃机电厂工作的时候突然断电,不仅会影响企业的工作效率,更有可能导致设备的损坏以及人员的伤亡。下面是学习啦小编为大家整理的燃机电厂技术论文,希望你们喜欢。

  燃机电厂技术论文篇一

  燃机电厂电压互感器改造技术探讨

  【摘 要】本文针对大庆油田110KV燃机电厂变电所保护装置改造工程中涉及到的电压互感器改造进行研究探讨,提出合理建议,使其更好的为油田电网发、送电能献计献策。

  【关键词】PT的V/V接线;PT的Y0/Y0/Δ接线;PT的B相接地;同期;绝缘监察

  1、前言

  大庆电力集团燃机电厂升压站担负着电厂三台机组负荷的升压和输送任务,将发电机出口电压为10千伏的负荷升压到35千伏送给二次变,供六厂地区的生产、生活用电,剩余部分升压到110千伏通过喇一次变送入油田电网。其中35千伏庆二线9239和110千伏热喇线9212是联网线,联网线加装了用于同期的线路电压互感器主要是为了满足开关合闸时与电网同步,避免对电网的冲击。

  电气分厂自1986年投产以来,运行工作就一直被设计和安装施工带来的缺陷而困扰。如10千伏母线电压互感因用于同期而接成V-V接线,不能反映母线接地故障;35千伏母线电压互感器因同期的需要二次侧B相接地,6千伏母线电压互感器因为与35千伏电压互感器公用一套绝缘监察装置也接成了B相接地。为适应保护的微机化改造及同期系统改造,考虑将变电运行的电压互感器进行改造,以加强其整个电气系统的安全性、可靠性及稳定性。

  2、原电气系统的PT接线形式和特点

  2.1 各电压等级PT的接线形式

  2.1.1 燃机电厂变电站110KV为主变中性点直接接地的大电流接地系统,110KV母线PT为三只Y0/Y0/Δ接线,参与同期时加设转角变和隔离变实现合闸及重合闸检同期。

  2.1.2 35KV与6KV属小电流接地系统,I、II段母线PT为三只Y0/Y0/Δ接线,二次B相接地。6KV的I、II段不参与同期,因为与35KV系统公用一套母线绝缘检查系统,是为了简化接线,方便运行人员操作,为此二次侧接成B相接地。

  2.1.3 35KV线路PT为单只V/V接线;

  2.1.4 10KVI段母线PT为两只V/V接线,二次B相接地;

  2.1.5 10KVII段母线PT为三只Y0/Y0/Δ接线,二次B相接地;由于与10KVI段无需电压切换,故开口电压只给接地信号继电器用,没有外引出。

  2.2 原电气系统的PT接线优、缺点

  2.2.1 优点

  (1)简化接线。电厂变电所需要利用PT的二次电压来实现系统的同期合闸工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致。为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。原理上A相或C相接地也可以,但习惯上大家都是统一B相接地,避免给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦。

  (2)保护电压互感器。在原35/6KV电压回路中设有绝缘检查回路,可以监视电压互感器运行状态。对于10KVI段V-V接线的PT采取的是中间相B相接地,然后中性点再经击穿保险接地,对防止高压击穿或防雷,在中性点加击穿保险起到弥补作用。

  2.2.2 缺点

  容易发生铁磁谐振现象。在中性点不接地6、10KV系统中,由于中性点对地是绝缘的,故对地电容较小的配电网络,很易由电磁式电压互感器引起铁磁谐振。6、10kV线路容易发生间歇性单相弧光接地,A、C相对地电压突然升高,使得电磁式电压互感器两相励磁电流突然增大而发生饱和,中性点发生位移,产生了严重的铁磁谐振过电压,过电压引起PT柜相间放电击穿,发生电弧短路,并对外壳放电,引起三相短路接地故障,从而烧坏TV柜。

  3、电压互感器的改造措施

  3.1 针对微机保护的改造措施

  3.1.1 对35KV系统由于相间和接地距离都需要三单相电压,改造二次接线取消B相接地:输出真正的A、B、C、L、N。

  3.1.2 10/6KV系统参与4台主变的复合电压过电流保护也需要三个单相电压也同35KV改造,但更换原10KVI段母线两只V/V接线PT为三只单相PT接成Y0/Y0/Δ接线。

  3.2 针对同期功能的改造措施

  3.2.1采用智能同期装置的改造方案:

  a、对35KV线路可取母线PT的A、B电压及线路PT的A、B电进行同期比较;

  b、对一号发电机出口断路器的同期电压比较取原厂电V/V接线PT的A、B电压与改造后10KVI段Y0/Y0/Δ接线的A、B电压经隔离变转换后进行比较;

  c、对110KV线路开关与2号主变中压侧开关互相合闸比较同期。

  d、110KV线路变压器组开关当线路保护跳闸需要重合时;检110KV母线PT与35KV母线PT电压。

  3.3 针对PT的保护措施

  对电力系统由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,10KVI段安装WXZ196-4微机智能消谐装置。它以单片微控制器为采样运算、逻辑判断和控制中心(CPU),经大功率、无触点消谐元件为出口,以点阵液晶显示器(LCD)、信号指示灯、触摸按键和微型打印机及RS485现场通讯总线为人机接口,配以智能化的软件,组成了技术和原理先进、使用简单方便的诊断、消谐、记录装置。该装置实时显示系统时钟及PT开口三角电压17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四种频率的电压分量,可以区分过电压、铁磁谐振及单相接地故障,并配置485通信接口把各种故障信息传送至微机综自后台,立刻提醒值班人员采取相关措施。

  4、现场改造中存在的问题及解决方案

  4.1 存在问题

  整个燃机电厂综自改造设计的PT都需要接成三相五柱式、带绝缘监查开口三角电压、二次N回路主控室一点接地的接线形式,但6KV虽然是三只PT接成三相五柱式带开口三角电压Y型的中性点作为N630电压——不接地;而Y型的B相输出却接地形成B600接地小母线;由于本次改造中6KV开关柜暂时不更换,新的微机保护需要6KV电压母线,在I段改造时从中央信号控制屏PT切换后取I段6KV电压临时接入新6KV电压小母线:但是出现A相100V,B相0V,C相100V,N相58V,并且开口三角电压越限,而II段由于与I段公用N600接地母线,A、B、C单相感应出60几伏电压值,而相间是0伏的怪现象。

  4.2 解决方案

  在I、II段送电时将原有6KV小母线直接接入站用变保护及公用测控装置电压端子排外侧,打开原端子排外侧电压线,待6KV开关柜改造时按设计完成最终接线,避免现在与原来6KVPT接线不同造成的。

  5、结束语

  保护装置的微机化改造和同期系统改造过程中,PT同时进行相关设备改造,二次接线改造和消除谐振功能改造,整个电气分厂电气系统的安全性、可靠性及稳定性得到了很大提高。

  参考文献

  [1]《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》DL/T 866-2004.中华人民共和国电力行业标准

  [2]《电力用电压互感器订货技术条件》 DL/T 726-2000.中华人民共和国电力行业标准

  [3]《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001.中华人民共和国电力行业标准

  作者简介:王莹:女、1963年10月、大学本科、电气工程师、现任燃机电厂电气分厂运行专工

点击下页还有更多>>>燃机电厂技术论文

2598479